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PLC、伺服、总线在多线切割机排线应用
发布日期:2021-04-26 来源: 浏览量:0

   PLC、伺服、总线在多线切割机排线应用

  1、系统概述
  多线切割机对于控制系统的可靠性,实时性要求较高,为保证加工质量,需要对切割过程中的钢丝张力进行控制。准确控制张力值,减小张力的波动是多线切割机的一项关键技术,对于提高加工质量及切割过程中不断线以及提高设备的可靠性具有重要意义。
  为减小张力的波动,线轮排线的质量对其有重要影响。线轮的钢丝线排布整齐,以及线轮卷径变化小都能够提高张力控制精度,减小切割过程中的张力波动;反之,如果线轮的钢丝线排布不整齐,线轮卷径变化大则会使切割时张力波动增大,甚至造成钢丝断线,设备不能正常工作。
  通过对于多线切割机工作过程中的线轮布线的研究和缝隙,我们采用了PLC控制器及A2伺服组成的布线控制系统实现对于线轮的排线控制,通过对0.16mm直径的钢线进行实际切割,表明其工作稳定可靠,排线整齐,钢丝线张力波动小。已经在新研制的300mm多线切割机中得到应用。
  2、系统配置
  2.1 ASD-A2-0721-M 控制器
  A2系列高解析智能伺服是电子凭借多年的伺服研发经验于2009年推出的新一代伺服系统,其设计引入了欧系高端伺服智能化的理念和控制架构。大幅提升了产品的性能和应用价值。ASD-A2-0721-M控制器如图2所示。
  该款产品主要具备四大特点。第一,20bit高解析编码器,可以提供1280000ppr的更高定位精度;第二,内含CANopen接口,最高速度可以到1Mbps;第三,内含伺服By-pass功能,可以实现命令信号逐级传递不衰减,轻松构造一主多从的控制架构;最后,高响应和共振抑制可以满足各类机械环境。
  2.2 现场总线-DVPCOPM-SL
  采用CANopen现场总线作为通讯介质,主要为了实现多从站大量数据高速通信响应和提高通讯稳定性。与传统Modbus通讯协议比较,CANopen总线通讯协议有质的飞跃,数据通讯不再受到Modbus轮询方式的制约,大大提高了主从站之间的大量数据通讯响应速度和稳定性。
  DVP28SV左侧高速并行接口连接CANopen总线主站模块DVPCOPM-SL,A2伺服通过CANopen总线与28SV主机的总线接口相连接。SV PLV通过DVPCOPM-SL主站模块与CANopen网络相连,DVPCOPM-SL主站模块负责PLC与总线上其它从站的数据交换,DVPCOPM-SL主站模块负责将PLC的数据传送到总线上的从站,同时从总线上各个搜集返回的数据,传回PLC,实现数据交换。
  2.3 PLC
  28SV提供左侧并列式高速扩展,可扩充应用多样的网络模块如以太网、DeviceNet、ProfiBus、CANopen以及模拟量、温度模块等,以实现即时控制要求。最多可以连接16台特殊扩展模块,主机内建200KHZ四轴独立脉冲输出。程序容量16K,指令执行速度02.4。
  2.4 排线控制系统
  线轮驱动电机和排线电机使用A2伺服控制系统控制ECMA伺服电机,该伺服系统控制精度高,动态性能好,可以满足线轮速度控制和排线机构位置控制的要求。使用DVP28SV PLC控制器通过CANopen现场总线与A2伺服系统进行数据通讯,对伺服系统进行控制并获取状态信息。
  DVP28SV PLC控制器通过现场总线每10ms发送控制数据控制A2各伺服电机的运动并读取各电机的状态数据。在多线切割机工作过程中,通过读取线轮电机的编码器数据,获取线轮的转动圈数,由于线轮的出/入线点的位置和转动圈数满足函数关系,利用PLC控制器计算,可以完成对于出入点位置的定位。
  通过以上分析,可以输出多线切割机的收放线轮排线操作步骤:
  (1)在多线切割机工作前,先移动排线机构,将对其准线轮出入线点的位置;
  (2)使用编码器测量装置测得线轮出入点的初始位置;
  (3)根据收放线轮的排线情况确定线轮的排线方向;
  (4)根据线轮的初始位置及线轮的排线方向,确定线轮布线时的初始位置。
  (5)在多线切割机工作时,通过对线轮电机编码器测得线轮工作时的转动圈数,即可
  以得到多线切割机工作过程中的出入点位置。控制排线电机驱动横移架台移动到指定点,不断跟踪放线轮的出线点位置,并控制收线轮入线点的位置,使得线轮的排线整齐。
  3、结论
  的PLC及伺服产品在多线切割机上的应用,经过长时间的加工实验表明该方法排线整齐,均匀性好,且控制说法简单,控制可靠性高,完全满足多线切割机高速单向及往复运动的线轮排线,已经在多线切割机上得到了应用。

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